Revieuw Générale
Un poseur de canalisation c'est un engin comme celui-ci:

J'ai donc essayé de reproduire cet engin pour les fonctions, par contre pour le disign j'ai fait à ma sauce sans spécialement faire attention aux modèles réels, donc les proportions ne sont peut-être pas bien gardées.






Pour les fonctions on a :
-Propulsion chenille gauche
-Propulsion chenille droite
-Moteur factice
-Montée descente du bras
-Treuil
-Leds
La propulsion est assurée par deux moteurs Xl, la réduction pour chacun deux est de 12/20 et le renvoi d'angle est réalisé à l'aide de knob, donc il y a peu de chance que ça craque, les moteurs sont disposés parallèlement au châssis. De nombreuses barres transversales empêchent le châssis de se déformer.

Un moteur factice est relié à la chenille gauche si je ne me trompes pas. Le moteur factice tourne à la même vitesse que les chenilles

La montée descente du bras est assurée par un moteur m réduction vis-sans fin 24t puis un système de bielle permet au bras de bouger.
Le treuil quand à lui est également commandé par un moteur M réduction vis-sans fin 8T. C'est ni trop rapide ni trop lent.


La course du bras est plus correcte. Et la longueur du treuil est de deux mètres (la longueur d'un treuil lego)

Pour les leds on en a trois paires. Une paire pour les feux arrières rouges, une autre peur sur le dessus de la cabine et une troisième paire sur l'avant du véhicule. Les leds sont commandés par deux switchs. Pour la petite histoire il y a un moteur M de trop dans le moc comment cela se fait? En fait au départ je voulais faire un système de clignotant assez perfectionné (un peu comme sur le moc de Sariel) seulement j'ai eu quelques faux contacts avec mon switch donc par peur de le casser j'ai décidé d'abandonner l'idée, pour combler je me suis dit que j'allais mettre un système d'essuis-glaces donc je place un moteur M dans le châssis et la rebelote, je suis obligé d'enlever le système car un renvoi d'engrenages s'effectuaient juste sur la partie arrière, là où tous les files passent donc ça frottaient énormément et j'ai été obligé de l'enlever. Et donc finalement il n'y a ni système de clignotants ni essuis-glaces




Pour ce qui est du disign, j'en suis assez fier surtout la partie avant. C'est l'une des premières fois que j'utilise autant de studfull et je trouve que le résultat est pas mal. Pour l'arrière, je n'ai pas pu faire quelque chose d'aussi beau que l'avant, surtout parce qu'il y avait beaucoup trop de files qui passaient à l'intérieur (5 moteurs, 2 récepteurs ir, 2 switchs, 3 paires de leds, ça commence à en faire un beau monde. Donc j'ai eu difficile de caser tous les cables. Je pense que ça nuit un peu au disign, enfin à vous de me dire si vous aimez bien ou pas




Comme vous pouvez le voir c'est un peu le fouillis dans la cabine


En conclusion c'est un moc donc j'ai pris énormément de plaisir à construire et donc je suis quand-même assez fier. A vous de me dire si je peux en être fier ^^. Je me rend compte que j'aime bien construire des engins sur chenilles, par contre je ne sais pas comment ca se fait (j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème) mais parfois la chenille droite à tendance à sortir de ses gonds, alors que sur les mocs de nico ou sur le bull il n'y a jamais eu ce problème, vous pouvez pas m'aider? Je me suis dit que c'était peut-être dû à la longueur des chenilles. Z'en pensez quoi? Une petite photo pour illustrer le problème.

Et une vidéo.
Ps : nico pour faire le tien tu avais pris environ combien de temps si tu te souviens?