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Etant nouveau sur le forum , je suis bien comptant que tu fasse remonter ton MOC , j'étais passer à côter.
Ca aurai été dommage de louper ça . Comme arachnid je trouve regrettable la perte de la propulsion. je suppose que la démultiplication pour le bras qui doit être passer a l'intérieur du moc te prend trop de place, mais l'allure générale y gagne beaucoup je trouve. En utilisant des micro moteur (notamment pour le mouvement de la "tète"), tu peut peut être gagner assez de place pour la propulsion. http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?S=5119-1 Mais bon, grosse modif a faire + prix des mini moteur ,il est déjà très bien comme ça ton MOC |
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Ok je vous explique les modifications ( je pensais simplement que le post était tellement vieux que tout le monde l'avait oublié )
Sur l'ancien j'avais réussit à intégrer la propulsion, mais du coup le MOC était plus épais, plus lourds et surtout, la mécanique était bancale et très chargée ( suffit de remonter pour voir ). Suite à vos remarque j'ai enlevé la propulsion... Mais cela m'a permis de tout bien refaire pour les autres fonctions. D'abord, les roues ont été changées pour mieux coller à la réalité : Ensuite la mécanique est refaite ( bien plus aérée malgré les nombreux engrenages ) et commence pour chaque fonction par une vis sans fin : Il y a de nombreux renvois, de roues libres ect. Mais le Moc est fin donc c'est nécessaire. Un quatrième moteur n'est pas intégrable, à moins d'agrandir ou d'épaissir le Moc c'est impossible malheureusement...( sauf si vous avez une idée ? ) Les réductions : Pour le mat la rotation est réduite 24 fois ( VSF-8t + 8t-24t ), le bras se déplie horizontalement avec une réduction de 24 fois également et le fonctionnement vertical du bras est réduit de 40 fois ( VSF-8t + 12t-20t + 8t-24t ). Voila, si il y a des questions, remarques, dites moi. Ps : merci pour l'edit de la vidéo Cypr et merci pous vos remarques Authenticity
Fonctionality Challenging building |
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Très sympa ce MOC ! Je l'avais déjà vu en fouillant sur le forum et j'avais apprécié l'originalité! Si je devais avoir un regret : je trouve que les fonctions ne sont pas assez spectaculaires mécaniquement parlant... on comprend vite comment ça marche. Et il est dommage d'abandonner une fonction au lieu de chercher à l'intégrer autrement sans en démordre. S'il y a encore des évolutions, je veux voir
Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
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Salut,
La perte de la propulsion sur le MOC ma trop déçu et vous aussi alors je l'ai remise Il suffisait de repenser un peu les réductions pour libérer de l'espace et transformer la réduction pour le mat en réduction pour les roues. Voila ce que ça donne, c'est surement la version finale du MOC, sauf si quelqu'un ose encore faire une remarque : Remarquez les cardans qui dépassent sous le robot, ça reste assez discret quand même. Côté mécanique, ça c'est légèrement compliqué : Pour le déploiement du bras rien n'a changé, par contre le mat est maintenant actionné manuellement avec un clutch sur le bord gauche ( qui actionne un renvoi d'angle ( 12t/20t ) relié au mat. La propulsion est assurée par une grosse réduction : VSF/24t-12t/20t- cardans. Le MOC ne s'est ni épaissi ni agrandi. La petite vidéo : Voila la version finale du MOC, vos derniers avis sont tout de même bienvenus ( et peut être remarques on ne sait pas ). Authenticity
Fonctionality Challenging building |
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Tout d'abord bravo pour l'avancement. Ton robot s'améliore à chaque fois .
Il est un peu trop lent Corentin
Mon youtube : http://www.youtube.com/user/Erysme Actuellement en prépa, je n'ai plus beaucoup de temps pour toucher aux Lego. |
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Salut, ton MOC est a la fois superbe et original! Par contre je préfère la 1ère version, qui je trouve est un peux moins bordélique( le nombre d'engrenages ).
Ma collec' Brickset: http://www.brickset.com/search/?ownedBy=raph59
MàJ le 29/10/13 |
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